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磨浮工藝的技術改造

作者:紅星機器發布時間:2015-11-26 00:00:00

某銀礦選礦廠在對金銀礦進行選礦期間,磨浮指標一直不理想,銀礦回收率較低,同時能耗較高,分析其根本原因,還在于磨浮工藝的設計不合理。通過分析研究及試驗操作,該廠對磨浮工藝進行了技術改造,改造效果非常理想。

一、磨浮工藝流程

磨浮工藝采用中礦再磨順序返回工藝流程,磨礦為MQY2700×3600球磨機與2FLG2000螺旋分級機構成閉路,中礦再磨為MQY1500×3000球磨機與Φ250mm旋流器構成閉路。粗選、掃選作業采用XCF/BSK-4充氣式浮選機,精選作業采用SF-1.2型浮選機。磨浮工藝流程見圖1。

原磨浮工藝

圖1

球磨機

浮選機

浮選機

磨浮工藝流程存在的問題

(1)磨礦系統溢流細度為-0.074mm占55%左右,銀礦物的單體解離度較低,造成選礦回收率偏低。

(2)進入中礦再磨的礦石量太少,再磨后指標提高的效果不明顯,造成能耗浪費。

(3)選礦藥劑用量太大,特別是黃藥用量達到170g/t,超過設計的50%以上。

磨浮工藝流程

二、磨浮系統技術改造

磨浮系統技術改造過程中,通過磨礦細度試驗,確定了合適的溢流細度;通過小型浮選閉路試驗和浮選-中礦再磨閉路試驗結果的對比,確定了再磨的意義不是很大,取消中礦再磨后,浮選指標沒有下降,從而能減少藥劑用量和能耗。

1、磨礦細度試驗

由于礦石中有用礦物呈粗、細不均勻嵌布,有用礦物的解離度影響精礦品位和選礦回收率。為了確定合適的粗選磨礦細度,進行了-0.074mm占55%~75%的磨礦細度試驗。由試驗結果可以看出,金、銀回收率隨著磨礦細度的增加而提高。當磨礦細度-0.074mm占65%時,金、銀回收率達到一個較高水平;再提高磨礦細度,回收率提高的幅度不大。綜合考慮,磨礦細度控制在-0.074mm占65%為宜。

磨浮工藝流程

2、浮選閉路試驗和浮選-中礦再磨閉路試驗

該廠先后進行了浮選閉路試驗和浮選-中礦再磨閉路試驗,從兩種試驗結果對比可以看出,浮選-中礦再磨流程中的銀精礦品位比浮選流程低,銀回收率也低0.31%,金回收率稍高一些。但是,在兩種流程試驗指標基本相當的情況下,浮選流程節省了能耗、降低了選礦成本,黃藥和2號油分別節省了25g/t和10g/t。根據上述試驗結果,生產中取消了中礦再磨的MQY1500×3000球磨機,旋流器分級后的沉砂直接返回到磨礦作業。改造后生產工藝流程見圖2。

改造后磨浮工藝

圖2

生產實踐證明,取消了中礦再磨,降低了能耗,每年可節約成本約68萬元。浮選藥劑用量減少,黃藥和2號油分別減少了90g/t和20g/t,每年可節約成本18萬元,降低了選礦成本。另外,新的磨浮工藝使金銀的回收率均有所提高,銀精礦的品位也有所提升。總的來說,該廠此次的改造不僅降低了能耗,節約的成本,還提高了選礦質量,非常成功。

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本篇內容于2019-04-08 09:44:32已補充更新

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